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人勤春来早,实干赛新风。进入2023年,来冶公司紧锣密鼓抢先机、抓开局,在取得一月份铟产量开门红和锌成品质量大幅提升的好成绩后,又快马加鞭、稳扎稳打,坚定不移走“吃干榨尽”的综合回收之路,拓展新的盈利模式,全力奋战一季度,冲刺首季“开门红”。
在被系统内的氟氯等杂质困扰了近半年后,3月2日,来冶公司综合分厂氧化锌烟尘洗涤脱氯技术改造项目正式投入使用,新的工艺设备将为综合回收及提升产品质量铺平“最后一公里”通道。
2022年,来冶公司在锌系统中增加氧化锌矿配比,原料替代方案取得了初步成效。但在原料内各种杂质也因为缺少开路的方法,每月产出的3000吨氧化锌烟尘难以及时有效处理。
“没有增加脱氯工艺前,氧化锌烟尘直接进行浸出,流程杂质含量较高,”技术员容贤兵介绍说,“大家想了很多办法,都不能很好地给杂质开路,产量和质量都不稳定。”
在经过充分的调研和认真的讨论后,来冶公司积极开展技术改造升级活动,决定新建一套氧化锌烟尘漂洗脱氯系统。
“脱氯工艺通过三级逆流洗涤,将氯离子溶于水进行脱离,加上铜渣脱氯系统除去的氯离子,脱氯效率总量达到80%以上,” 回转窑副工序长韦忠平说,“也较好解决了二氧化硫外排超标的问题。”
据了解,氧化锌烟尘洗涤脱氯项目投入生产后,来冶公司初步形成了漂洗2万吨氧化锌(毛重)能力,烟尘处理量同比增加150%,极大提高了综合回收效益。同时利用冷却水、锅炉水等进行脱氯洗涤,进一步降低了生产成本,减少污水外排量。
“脱氯项目有效去除烟尘中的杂质,更多的铟金属进入流程,今年的铟产量任务一定能完成。”综合分厂副厂长莫献漫对此充满信心。
下一步,来冶公司在确保回转窑产出烟尘的水洗脱氯前提下,充分利用现有工艺处置外购氧化锌烟尘,加大有价金属的综合回收,坚决贯彻落实“八个坚定不移“的经营方针,为实现”百亿实力新葡萄、百年现代新葡萄”贡献来冶力量!